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技術文章

鞍鋼焙燒除塵改造體會

更新時間:2020-06-12   點擊次數:5308次

一 概述

鞍鋼焙燒車間是1926年日偽時期建造的,已有90余年的歷史,工藝落后,設備陳舊,擔負著原礦(鐵礦)破碎,篩分,焙燒等生產任務。主要設備有:PYD2100圓錐破碎機1臺,PYD破碎機2臺,SZZ1800*3600自定中心振動篩4臺。鐵礦石的運輸,*采用800-1000mm寬膠帶機(約20條)。

解放后,在污染嚴重的塵源附近,曾設置了旋風除塵器。八十年代中期,在皮帶機倒運處,又設置了低壓文丘里除塵器。這些除塵系統都存在著許多問題:

(1)除塵效率低,不能達到規定的標準;

(2)濕式除塵無保溫設施,冬季不能運行;

(3)廠房簡陋無保溫和無采暖設施,冬季不能進行灑水消塵;

(4)部分轉運站礦槽無密封和除塵設施。

因此,造成含游離SiO2高達28.3%的粉塵濃度大大超過國家衛生標準,有除塵系統的地方,崗位濃度約10mg/m³,無除塵系統的地方,其崗位濃度為200-300mg/m³,除塵器的排放濃度約為300mg/m³,也遠遠超過國家排放標準(<100mg/m³)。

由于污染嚴重,近30年來,焙燒車間患矽肺病達157人,其中死亡75人。雖然燒結總廠采取了許多治理措施,但效果不明顯。對鞍鋼焙燒除塵系統進行*改造,已是鞍鋼當務之急,被列入鞍山市17項重點環保治理項目之一。

二 改造方案

1.原始參數

煙塵主要成分:TFe 25.69%

              SiO2 28.26%

  比電阻:1.69*10*10-4.97*10*11Ω

  堆比重:1.01t/m³

  安息角:60-62

2.技術難點與解決措施

(1)塵源設備封閉

產塵設備的密封是除塵工作的前提。但是落后的工藝,擁擠的設備,簡陋的建筑結構,給塵源密封帶來了很大的困難。

膠帶機的密封

為了提高膠帶機的密封效果,我們增大了密閉容積,把密閉罩高度由375mm提高到800mm。罩口和兩側均設膠皮密封,同時改造和新設計皮帶機卸料點的漏斗,以減輕礦石的沖擊,減少揚塵。

振動篩的密閉

我們對振動篩采用了大容積密閉,將整個產塵面密閉起來,形成獨立的小室,檢修門上部設玻璃窗,可隨時檢查振動篩的工作情況,檢修時工人可隨時由檢修門進入小室進行工作。

篩分礦槽的密閉

原篩分礦槽沒有密閉和除塵,上面有活動卸料小車進行卸料,若采用局部密閉,則很難取得較好效果,我們采用全密閉大密封,罩上設一定的觀察孔和檢修門,以便操作工人隨時觀察和檢修。要用小的風量來保證罩內有足夠的負壓。

對于設備的密封,我們是做了多種比較的,花費在密封罩的投資,遠比加大風量,增大除塵系統(管道,除塵器容量和相應的費用)的能力要節約得多。

(2)除塵系統的布置

焙燒車間坐落在小山上,廠房內外異常狹窄,廠區不能通過汽車,有不少地方運輸靠人力車,我們在考慮除塵系統布置時,竟沒有一個地方可以設置除塵器和風機室(包括煙囪)。本市某單位所作出的除塵方案,因影響生產,動遷量過大而遭到否決。為了做好除塵方案,我們組織各專業人員多次到現場和廠方人員進行協商研究。后確定把除塵系統和除塵器和風機房分兩地設置,兩地相距30多米,這個方案動遷量和施工量少得多。

(3)粉塵回收

過去,我們對燒結粉塵回收均是加濕后上皮帶機運到混合室重新利用。對于焙燒粉塵,我們認為不能用和燒結粉塵相同的方法來處理,原因是焙燒粉塵加濕后不能加溶劑(白灰或石灰石,白云石),不能粘結成塊,而是在焙燒時又變成粉塵揚出去污染環境。

距現場(電除塵器)300m處,有12m工藝用的2號尾礦沉淀池,且標高低于除塵器12m,根據這一情況這次粉塵回收采用水力輸送到礦尾沉淀池的方式,粉塵與其他沉泥一并處理。

3.改造方案

  原有除塵器一律拆除,把40個除塵點集中一起由一臺電除塵器來處理,雖然國內沒有先例,但經過我們對粉塵進行物理化學分析,認為電除塵使用問題不大。

  帶鋼刷電除塵器長期運轉可靠,我么決定根據其風量和粉塵濃度選用GS-II型76㎡單室兩電場電除塵器,其主要結構和性能如下:

    有效過濾面積(㎡) 76

    處理煙氣量(m³/h) 264000

    電場風速(m/s)    0.965

    電場長度(m)      2*3.5=7

    同極間距(mm)     300

    供電機組           GAJ02-0.7/60

    運行電壓           45-50KV

三.改造效果

該工程于1995年10月建成投產,安全運行至今。1996年3月26日鞍鋼環保監測中心進行了測定,測定結果良好。

該工程*解決了焙燒車間的環境污染問題,煙氣排放濃度由300mg/m³標況降低至2mg/m³標況以下,崗位濃度亦低于2mg/m³,收到了顯著效果,在近的兩次體檢中,沒有發現一例矽肺病。

四.幾點體會

1.實踐證明,在焙燒車間采用電除塵*是可以的。一般在SiO2含量較高的地方,崗位濃度和排放濃度均應盡量低于國家標準。這次我們采用電除塵,全密閉的方法取得了較好效果,使崗位和排放濃度均大大低于國家標準。

2.根據現場條件,對粉塵回收采用了濕式集中處理,當污水含塵濃度<5%時,可以進行遠距離水力輸送。近二年的運轉情況證明效果良好。該輸灰方式簡便易行,造價低,當有污水處理設施時,采用此法是適宜的。但必須注意:(1)水壓不要過高,灰與水管相交處,水壓不要超過0.01MPa,(2)卸灰管應設有擴散管,并應考慮檢修孔,擋水板及保溫等措施。

3.除塵器外殼保溫,我們采用FBC-800憎水復合硅酸鹽保溫料來代替常規保溫(巖棉氈外包鍍鋅鋼板),保溫涂料直接涂抹在除塵器外殼上,外側涂兩遍防水劑即可,這樣大大簡化了施工難度和工程造價,整臺保溫節約投資8萬元,近二年的運行證明,該保溫材料適宜于電除塵器外殼保溫。

4.焙燒廠房結構極其簡陋,當室外風速較大或稍有振動時,梁,頂蓋或側壁上的灰,就抖落下來,使崗位粉塵濃度急劇增大,要解決這一問題,必須從建筑,設備布置,采暖設施等方面加以綜合解決。

5.設備密閉問題好壞直接影響罩內負壓大小,多年來處理崗位環境經驗告訴我們,密封罩設計極為重要,一要有足夠的容積,二要符合氣流運動規律,三要罩的周邊嚴密,四要留有觀察孔和檢修門。不然,僅從加大風量著手,往往效果不佳。


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